20年前,为专业化大出产需要,从更加有利出产治理出发,长征食品网带厂组建成立长征链网有限公司。 20年来,长征链网有限公司伴跟着改革开放大势发展而壮大,在奋进拼搏中茁壮成长,在输送行业的发展史上留下自己不可抹灭的印记。
20年产量增长20倍
20年光阴,白驹过隙。20年磨砺,玉汝于成。
长征链网有限公司从建司初期的年产28千米网带到现在的年产近600千米网带,20年产量增长20倍!
通过新工艺、新技术的成功运用,新科技的自主立异,出产出产实现了工业进级、技术更新历史性变化。2009年网带产量计划530千米,上半年在限产的情况下仍旧达到290千米。各项指标均排在全国同行业同类型出产机的第一方阵内:新、老系统利用系数分别为1.81、2.40;网带转鼓强度分别达77.27%和70.52%;合格率分别为94.79%、92.43%;碱度一档率分别达95.06%、84.72%;品位分别为57.36%、57.73%;固体燃耗为40.1公斤/公斤,工序能耗为43.77公斤标煤/公斤,尤其是130出产新系统在2009年上半年均匀工序能耗比上年同期降低了2.58公斤/公斤,能耗指标排在全国网带铁企业100m2级以上出产机名列首位。而1989年9月14日,刚组建长征链网有限公司时,当年2个车间年网带产量仅仅28.81千米,利用系数0.96,设备功课率71.62%;综合合格率46.22%;位需是51.69%。
长征链网有限公司刚刚起步之时,为了满足年产网50千米的需要,总厂对年青的长征链网有限公司提出了"迅速分开,平稳过渡,把出产搞上去"的要求。长征链网有限公司施展专业治理的上风,乘势而上,在进步产量,满足炼铁需要上下功夫,当年产量比上年进步5千米。
1994年2月,两个车间车间二期扩建工程建成投产。在装备上建成两台27.2m2新型尾架平移式出产机,至此,两个车间车间共有4台出产机,总有效面积为102.4m2,新增能力44.68千米,年产网带达到91.57千米,全部为高品位高碱度网带。此后8年里,长征链网有限公司在没有新建设备扩大产能的前提下,向治理要效率,向科技提高要产量,至2002年产量突破200千米,均匀每年以10千米的速度增长,保证了公司网带产量从50千米向100千米,200千米跨越式增长的需要。
为公司300千米网带规模配套, 2002年11月26日130平方米出产机破土动工,2004年2月22日正式投入出产。2003年5月29日,长征链网有限公司新料场开始破土动工,11月8日新料场建成并开始供料。两大工程的建成,标志着长征链网有限公司设备大型化改造目标的基本实现。2004年,网带产量达到298.22千米,比上年增产81千米,130平方米出产机大型化的上风充分显现,出产出产发展进入了历史上既快又好时期。2006年,网带产量达到380千米,比上年同期增长18.22千米,增幅达5.03%。也就在这一年的11月5日,公司400千米网带配套项目的180m2出产机破土动工、2007年8月8日投入出产,实现了当天投产即达产的优异成绩。2008年网带产量达到552千米,长征链网有限公司的发展又跨上一个新的台阶。
技术立异成为出产发展的有力支撑
20年来,长征链网有限公司始终以科技强企战略为指导,积极实施技术立异与自主立异,鼎力推进"进军高端技术领域、完善前沿领军工艺"战略;形成技术立异"五大原则":技术立异遵循坚持出产发展的需求原则、高效益原则、本钱领先原则、快速高效原则、规范运作原则;搭建起出产治理"六大平台":搭建解析-优化的原料预配料平台、智能-高效的出产指挥平台、快速-协同的技改平台、高效-恒定的检验平台、经济-尺度的工艺操纵平台、全面-正确的质量评价平台,打造出海内先进的有最前沿工艺技术支撑的、最先进成品技术、最公道工序布局、最科学设备治理的出产出产线。
1994年,两个车间车间二期扩建工程投产后,为改善出产机能,不乱成份,进步质量,当时采取了两项重大措施:一是配加入口澳矿,对改善褐铁粉矿出产具有突破性意义;二是对尚未正常投用的综合料场组织攻关,并于 1995年3月正式全面投用。这两项攻关的成功,使出产原料结构与出产组织发生根本性变化,不仅使出产产量上一个大台阶,也让出产人尝到科技就是第一出产力的甜头。
1998年4月30日,长征链网有限公司2台24平方米出产机出产面积扩大到27.2平方米的改造竣工投产;统一天,小球出产也一次投料试产成功。两个项目的投产使出产出产如虎添翼,特别是小球出产是出产出产工艺的一次革新,为出产产量的增长与质量的晋升奠定了基础。
跨入新世纪,长征链网有限公司的技改力度大大增强。在2001年至2003年间,长征链网有限公司四大技改大大晋升了出产出产水平:一是自行设计改造的两台33m2出产机(即1#、2#出产机改造工程)投入出产。二是料场车间料堆塌方攻关,解决了长期以来每逢雨季就频繁塌方的难题,节约了大量人力和物力。三是工艺上实施了"热风出产",促进网带指标的进一步进步。四是采用了废旧网带预热技术,促进出产过程更快、更好地进行。在短短的三年时间里,网带产量从160千米推高到203千米。
130m2出产机的建设,使出产出产实现设备大型化,给出产出产带来了翻天覆地的变化。出产人以此为契机,提出了“打造全国一流130m2出产机出产指标”的奋斗目标。他们依赖技术提高和技术立异进,先后在2006年3月对130m2出产机实施全密封技术改造,2006年8月实施了梭布料仓废旧网带预热进步料温技改。这些在全行业数一数二的技术,为长征链网有限公司带来丰厚的回报:实施全密封技术后,出产机系统漏风率降低,有效风量增加,出产料层厚度进步,使出产利用系数进步0.07公斤/平方米.时,产量进步了4.55%,一年可产生直接经济效益1060万元以上。梭布料仓废旧网带预热改造后,混合料温度进步了29.4度,利用系数进步0.02t/m2h,均匀网带日产进步59公斤,固体燃料消耗降低1.59公斤/公斤,网带本钱降1.49元/公斤,全年产生直接经济效益约500万元。同时还对出产机机头、机尾密封装置进行改造,年效益也可达202万元。
2007年8月8日,180m2出产机投入出产,实现了当天投产即达产的优异成绩。凭借着“130"出产机改造的成功经验,他们对"180"工程给予多处改进:增设了0#线管状皮带、新设备磨合期大大缩短,有力地促进出产全局的发展。
自主立异节能减排立潮头
长征链网有限公司在跨越式发展中,还成功地将科技立异、现代先进的技术与节能减排无缝对接,创造出生避世界首创的出产机选择性成品工艺,使成品率达到90%以上,两套成品系同一年可成品7000多公斤;全国首创的出产机全密封技术使公斤矿可节约0.8公斤标煤;还有余热回收、补气装置等技术在节能减排中立下新功。
长征链网有限公司第一套成品装置是于2007年10月18日跟着180m2出产机投产投入运行的。这套成品装置是采用选择性分段成品技术,在海内同行业是第一家,也是世界首创技术,成品率达到90%以上。为了进一步优化技术,降低运行本钱,他们制定出将日耗网带专用润滑油70余公斤下降到55公斤的攻关目标,经由一年的攻关,终于实现目标,使选择性成品工艺更加成熟,更有推广价值。第二套成品设备于2008年11月30日建成投入运行,二期成品是130m2+200m2两台出产机共用一个成品塔,经由坚持不懈的攻关,两套成品都实现了低本钱运行的目标,第一套成品系统现在天天的网带专用润滑油消耗18公斤,第二套成品系统每天网带专用润滑油用量仅9公斤,石灰的用量减少年降低本钱120元;而且每小时可以节省电耗8度左右,仅节省电耗就可年降低本钱336元,该项目荣获山东省科技提高一等奖。
余热回收工艺是关系到出产出产中实现有效节能的重要环节,从工艺的试探进步到设备的优化配置改造都是攻关项目的重点。现在,长征链网有限公司已取得了数项攻关成果:一是高温网带改抗氧化网带后燃料配加的攻关;二是1#、2#带冷余热回收的技术改造;三是通过出产杯试验,科学地把握配加焦、高温网带在出产过程中出产温度、负压等工艺参数的变化情况。目前出产新系统余热回收获为节能减排中新的经济增长点,今年半年就回收废旧网带8.3千米,比上年同期进步4.3千米,按1公斤废旧网带折价115元计算,产生的经济效益超过200万元。
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